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老“革新”革出财源800万

来源:品搜大庆  时间:2007年11月17日9:56

        

    十多年来累计完成技术革新67项,其中3项获国家专利
    老“革新”革出财源800万 

      在采油二厂作业大队有一个老“革新迷”,说他老不是说年龄,而是说“革新龄”。他叫王介宁,今年57岁,是作业大队保养站的一名高级工人技师。自1992年以来,他利用业余时间,累计完成技术革新67项,有3项成果获得了国家发明专利,累计创经济效益达800多万元。

      说起他搞革新的事,厂里每人都能说出几件来。

      三个夜班省出三万六

      他加了三个夜班省出3.6万。

      有一次,作业7队的英格索兰修井机滚筒离合器摩擦片破了,由于厂家没有同型号靡擦片,连厂家的技工师傅也没啥好招。

      没招了就找王技工,这是工人们常说的一句话。可是,这种摩擦片的轮齿用国内现行的标准铣刀根本铣不出来,这可怎么办?  

      王介宁最终决定手工制作。他利用别人下班的时间在车间一干就是三个晚上,手被锉刀磨出了一个个大血泡,118个轮齿就在他的锉刀下完成了,天一亮,他就捧着这个“宝贝疙瘩”爬上了修井机。装好后,一调试,一切正常。

      最后经过验证,他锉出的这个摩擦片,用了一年都没出啥问题,仅这一项就为大队节约材料费3.6万元。

      2元“换回”3万元

      要说省钱,王技工最有绝招。

      那是2005年1月的一天,作业10队的“老美”修井机因方向沉重进了修理厂。几经检查最终确定为转向机内部的一个密封件损坏了。

      如果更换部件需要3万多元,别看花的是公家钱,可花这么多钱,王技工舍不得。他反复研究,最终竟用价值2元钱的“Ο”形密封圈代用活塞环,修复了方向机。

      用智慧为工人减负

      载重汽车差速器是个大物件,无论拆装都是个力气活,每次都需要两个人忙活一上午。

      王技工想,能不能设计出一个取装设备,让工人们省点力气和时间呢?他开始进行设计研究,推敲数据。

      通过一段时间的研究,他终于制作出了差速器的取装设备。这种设备使用起来十分轻便,既可根据工作需要调整高度,又可进行前后移动,大大减轻了修理工的劳动强度,一线工人高兴得直拍巴掌。

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